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寶鋼燒結(jié)臺車輪給脂機器人系統(tǒng)應(yīng)用

2022-07-18

程明森①

(寶山鋼鐵股份有限公司總部煉鐵廠 上海 201900)

摘 要:寶鋼股份煉鐵廠3DL燒結(jié)機車輪自動化給脂裝置是國內(nèi)第1套利用工業(yè)機器人裝置進行臺車車輪油嘴跟蹤給脂的系統(tǒng)。系統(tǒng)主要功能包括:臺車車輪油嘴的預(yù)清潔、臺車車輪運行跟蹤、加脂、加油數(shù)量及故障統(tǒng)計。目前該系統(tǒng)運行平穩(wěn),車輪油嘴成功加油率在98%以上,車輪油嘴給油脂效果較好,設(shè)計功能全部實現(xiàn),各項指標(biāo)都比較穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞:工業(yè)機器人;燒結(jié)機;臺車輪;自動化跟蹤給脂

1 前言

隨著信息革命的不斷發(fā)展,新一輪的制造業(yè)格局引發(fā)了對未來制造模式的思考,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和新一代機器人作為未來智能制造的代表,對未來制造起著決定性作用[1]。近年來,我國工業(yè)自動化程度不斷提高,隨著“中國制造2025”計劃的實施以及“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略的推進,工業(yè)機器人被越來越多地應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場,尤其是鋼鐵行業(yè)[2]。

鋼鐵廠燒結(jié)工藝生產(chǎn)過程中,需要對燒結(jié)主體設(shè)備燒結(jié)機的臺車輪進行定期給脂作業(yè),確保車輪的良好潤滑狀態(tài)。目前燒結(jié)產(chǎn)線通用的臺車車輪給脂方式是通過作業(yè)人員蹲守在運轉(zhuǎn)移動的燒結(jié)機臺車車輪旁,操作給脂槍對準(zhǔn)臺車車輪油嘴進行依次同步注脂。人工給脂作業(yè)量大,勞動強度高;同時人工加油脂作業(yè)環(huán)境差(高溫、高粉塵、煤氣區(qū)域),作業(yè)空間狹小,存在人機結(jié)合作業(yè),有安全風(fēng)險。

由于需要在線周期打油,作業(yè)時臺車車輪是運轉(zhuǎn)的,存在人機接觸,作業(yè)人員存在一定的安全風(fēng)險;同時,燒結(jié)機旁高溫、粉塵以及噪聲較大,打油作業(yè)勞動強度非常大,燒結(jié)機臺車裝機量大,(一般600平米左右的燒結(jié)機臺車裝機量為180塊,每塊臺車4只車輪,合計800多只車輪)。因此,用工業(yè)機器人代替人工進行給脂作業(yè)具有很大的應(yīng)用價值。

因此,寶鋼寶山基地?zé)掕F廠3DL燒結(jié)機2019年在燒結(jié)機產(chǎn)線上采用了機器人自動給脂系統(tǒng),該系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)編碼器傳來的位置信息,將信號送給工業(yè)機器人,機器人驅(qū)動末端手臂實現(xiàn)與臺車輪油嘴的同步移動,實現(xiàn)車輪油嘴的預(yù)清潔和給脂動作,以此來代替人工對臺車輪進行周期給脂。

2 國內(nèi)外現(xiàn)狀

2.1工藝介紹

目前,國內(nèi)外鋼鐵廠燒結(jié)礦生產(chǎn)普遍采用DL型帶式燒結(jié)機,該型燒結(jié)機由頭尾星輪驅(qū)動臺車在軌道上運行,臺車采用四輪支持的形式在軌道上運行,從燒結(jié)機工作面機頭位置接受礦料,經(jīng)點火、抽風(fēng)、燒結(jié),到達機尾將成品熱礦排走,同時臺車經(jīng)尾部星輪翻轉(zhuǎn)至非工作面軌道,然后運行至機頭重新裝料循環(huán)。燒結(jié)機臺車結(jié)構(gòu)如圖1所示。

考慮到運轉(zhuǎn)環(huán)境惡劣,高溫、粉塵較多,臺車軸承及卡套容易進灰、磨損老化,需要周期性地對臺車車輪進行注油,改善軸承潤滑狀況,提高車輪的壽命。

前國內(nèi)外普遍的做法是人工在線注油,利用氣動高壓油脂泵將潤滑脂打入牛油槍,作業(yè)人員手持牛油槍蹲立在運轉(zhuǎn)的臺車輪旁,依次對車輪軸承油嘴進行注脂。

2.2應(yīng)用情況

1960年~1970年左右,燒結(jié)機臺車車輪自動給脂在國外已經(jīng)實際應(yīng)用,例如蘇聯(lián)烏拉爾重型機器廠、日本新日鐵設(shè)計的燒結(jié)機成套設(shè)備中已經(jīng)有臺車自動潤滑裝置[3]。國內(nèi)對這方面的應(yīng)用較少,Z早是1985年上海寶鋼一期項目從日本引進的燒結(jié)機成套設(shè)備上應(yīng)用過一種機械定位式氣動給油脂裝置,結(jié)構(gòu)如圖2所示。

工作原理如下:車輪觸及限位開關(guān)后,電磁閥動作,氣缸帶動導(dǎo)桿伸出,臺車沿軌道前行觸碰導(dǎo)桿后拖動給脂機行走機構(gòu)同步行走。車輪繼續(xù)行走約15mm后,碰通機控閥使給脂槍頭伸出并對準(zhǔn)車輪油嘴,同時壓緊油嘴給脂。給脂以后,給脂槍頭自動縮回,并觸碰機控閥使導(dǎo)桿縮回,脫離與輪面的接觸。同時行走機構(gòu)返回原位,接著又使導(dǎo)桿伸到下一個輪子的前面,準(zhǔn)備對下一個輪子給脂,如此連續(xù)循環(huán)完成給每個臺車輪自動給脂的工序。

近年來,由于傳感器及電氣控制技術(shù)的改進,限位開關(guān)、機控閥等已經(jīng)被光電開關(guān)、電磁閥等替代,但車輪自動給脂的基本原理不變,仍是利用擋塊推移定位跟蹤對車輪油嘴進行加脂。

此類擋桿定位式自動加油裝置,由于現(xiàn)場粉塵較多,動作頻繁,故障率較高,壽命短,自動化程度低,與當(dāng)下“工業(yè)4.0”的智能生產(chǎn)不相匹配,不能滿足目前現(xiàn)場生產(chǎn)過程的實際需求。

3 工業(yè)機器人自動給脂裝置應(yīng)用

工業(yè)機器人Z早出現(xiàn)在上世紀(jì)60年?,在上世紀(jì)90年代得到了快速發(fā)展,并實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。工業(yè)機器人的應(yīng)用,能夠推動生產(chǎn)過程自動化、智能化、高效化的發(fā)展,減少對人力資源的需求,降低生產(chǎn)成本,提升生產(chǎn)效率。工業(yè)機器人作為一種先進、高效、智能、精確可控的生產(chǎn)工具,其在制造行業(yè)中的應(yīng)用,不僅有利于提高產(chǎn)品的質(zhì)量,還能實現(xiàn)生產(chǎn)過程的高度自動?,是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵舉措[4]。

寶鋼股份公司煉鐵廠某燒結(jié)機已經(jīng)安裝了在線的工業(yè)機器人給脂裝置,該裝置采用了ABB六軸工業(yè)機器人進行臺車車輪的自動化跟蹤給脂,在國內(nèi)外屬于首例。

3.1系統(tǒng)組成

臺車輪機器人自動給脂裝置主要包含總控制柜及PLC系統(tǒng)、工業(yè)機器人裝置、專用車輪供脂系統(tǒng)、車輪油嘴定位系統(tǒng)等,另外還包含車輪油嘴清潔裝置、底座平臺及安全欄桿和安全光柵報警裝置及緊停裝置等。

3.1.1總控制柜及PLC系統(tǒng)

總控制柜從電氣室接入380V三相交流電源,實現(xiàn)機器人柜、油泵、清潔電機供電,同時接入220V作為PLC的電源。同時采用SIEMENSS1200型號PLC,利用ProfibusDP通訊協(xié)議,實現(xiàn)機器人加脂系統(tǒng)與中央控制室的聯(lián)系,機器人可將相關(guān)信號送入中央控制室,實現(xiàn)系統(tǒng)通信及邏輯控制。HMI畫面集成了操作控制、運行狀態(tài)顯示、運行歷史、參數(shù)控制、報警信息等功能。

3.1.2工業(yè)機器人系統(tǒng)

采用工業(yè)機器人IRB2600,負(fù)載為20kg,工作范圍為1.65m,可實現(xiàn)6個自由度的位置移動及伺服控制。機器人安裝了系統(tǒng)軟件Robot Ware 6.08之外,控制模塊選項有:PCInterface、Multitasking等,還有Device Net Master/Slave和PROF INET Device選項模塊用于通訊,其中與PLC通信采用Profinet協(xié)議,Soft Move和Collision Detectiont選項用于末端碰撞監(jiān)測;Integrated VisionInterface選項用于視覺識別;機器人控制單元有電機驅(qū)動器、I/O單元、通信模塊等。

3.1.3專用車輪供脂系統(tǒng)

專用車輪供脂系統(tǒng)由專用給脂槍、油泵站及油管、氣動油路切斷閥等組成。油槍頭為圓筒狀中空,加油時套在車輪的油嘴上,其內(nèi)部特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計可以保證油槍頭與車輪油嘴的緊密貼合。油泵將油脂從油桶中吸出,通過溢流閥設(shè)定系統(tǒng)安全壓力,利用PLC及機器人相關(guān)信號來控制氣動油路切斷閥的通斷,并將切斷閥的狀態(tài)信息反饋給機器人和PLC,實現(xiàn)油路通斷的實時邏輯控制。

3.1.4車輪油嘴定位系統(tǒng)

車輪油嘴定位系統(tǒng)由ABB集成自帶2D相機、臺車位置旋轉(zhuǎn)編碼器等組成,利用ABB控制系統(tǒng)選項606-1ConveyorTracking模塊實現(xiàn)輸送鏈跟蹤的功能。

3.2工作流程及原理

3.2.1主要應(yīng)用技術(shù)

將專用給脂油槍安裝在六軸工業(yè)機器人手臂末端,采用輸送鏈跟蹤模塊控制機器人手臂與運行車輪油嘴同步給脂,動作原理流程圖如圖3所示。

3.2.2動作原理

1)臺車車輪沿軌道行走至油嘴清洗系統(tǒng),觸發(fā)光電開關(guān),油嘴清潔裝置對車輪進行跟蹤清潔,清潔結(jié)束后,等待加脂。

2)車輪運行至加油機器人等待位置,觸發(fā)輸送鏈跟蹤,同時相機對車輪進行拍照,通過圖像識別精確定位車輪油嘴位置,引導(dǎo)機器人帶動油槍與車輪油嘴同步運行。

3)同步過程中油槍伸出,套在車輪油嘴上,油路電磁閥導(dǎo)通,進行加油。

4)加油設(shè)定時間及壓力到設(shè)定值后,油路電磁閥切斷,機器人帶動油槍回縮,并移動至油槍待機位置,等待下一車輪到來。

同時,系統(tǒng)可根據(jù)生產(chǎn)使用實踐對加脂時間、油槍頂出深度等數(shù)據(jù)進行設(shè)定,可以對每個車輪的給脂量進行根據(jù)記錄,以便進行趨勢管理。

3.2.3系統(tǒng)技術(shù)難點

本自動給脂系統(tǒng)利用工業(yè)機器人的輸送鏈跟蹤技術(shù),可以實現(xiàn)對車輪相對位置的跟蹤,并控制機器人手臂與運行車輪油嘴同步移動,同時通過安裝在機器人手臂末端的專用給脂油槍來實現(xiàn)與油嘴的貼合。

1)動態(tài)追蹤

目前常用的動態(tài)追蹤方法主要以視覺圖像進行識別,通過視覺識別算法運算識別物料的特征點,確定對準(zhǔn)點的位置,本例中所用的動態(tài)追蹤方法是一種直線追蹤定位方法,該方法基于ABB機器人的DSQC377B追蹤模塊,物料(本例中即車輪油嘴)沿著輸送鏈方向(本例中即軌道)移動,機器人根據(jù)DSQC377B追蹤模塊反饋的信息實現(xiàn)對車輪油嘴的動態(tài)追蹤[5],以此為基礎(chǔ)實現(xiàn)對車輪油嘴的同步,輸送鏈跟蹤原理圖如圖4所示。

2)專用油槍設(shè)計

本系統(tǒng)的主要技術(shù)難點,在于如何控制車輪給脂油槍的頂出力,保證給脂油槍頭既可以有效貼合車輪油嘴,又可以防止頂出力度過大造成機器人過扭矩報警。

3.3效果與趨勢

通過增設(shè)臺車輪機器人自動給脂裝置,解決了燒結(jié)機臺車輪加油這一環(huán)節(jié)存在的自動化孤島問題,提升了企業(yè)整體智能化制造水平,減少了該崗位的危險因素,有利于企業(yè)實現(xiàn)安全、高效生產(chǎn)[6]。

在鋼鐵生產(chǎn)的過程中,將工業(yè)機器人應(yīng)用于高溫、高粉塵、高精度等工序,不僅提高了鋼鐵生產(chǎn)的質(zhì)量和效率,還提高了鋼鐵生產(chǎn)過程的自動化水平,對于提高整個鋼鐵企業(yè)的核心競爭力具有積極的促進作用[7]。

該自動化給脂項目安裝調(diào)試完成后,進行了工業(yè)機器人加脂裝置的試用,燒結(jié)機機速2.3m/min,單個車輪給脂時間為7s。車輪油嘴給脂效果達到功能要求,該系統(tǒng)運行平穩(wěn),車輪油嘴給脂成功加油率在98%以上。車輪油嘴油脂效果較好,設(shè)計功能全部實現(xiàn),各項指標(biāo)都比較穩(wěn)定。目前應(yīng)用的機器人系統(tǒng)還只能歸為重演(Playback)機器人和操縱機器人的范疇,還稱不上為智能機器人[8]。后續(xù)應(yīng)該朝著智能機器人的方向繼續(xù)努力,通過對該系統(tǒng)增設(shè)智能3D相機及AI系統(tǒng),使機器人直接通過圖像識別分析車輪油嘴的位置及車輪軸向的位置,實時跟蹤對車輪油嘴進行加油,從而摒棄原有的輸送鏈跟蹤模塊及固有框架程序,實現(xiàn)車輪給脂的真正智能化。

4 結(jié)論

介紹了臺車車輪傳統(tǒng)的機械擋桿定位式加油裝置的原理,分析了其存在的缺點,并著重研究了基于工業(yè)機器人的臺車輪自動給脂裝置,利用輸送鏈跟蹤及專用油嘴給脂槍等技術(shù)實現(xiàn)了車輪的跟蹤給脂。提升了企業(yè)整體智能化制造水平,減少了該崗位的危險因素,有利于企業(yè)實現(xiàn)安全、高效生產(chǎn)。

參考文獻

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[8]馬竹梧.人工智能在日本鋼鐵工業(yè)中的應(yīng)用[J].中國冶金,1995(3):33-44.

來源:《冶金設(shè)備》 2021年第5期